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      幫助您解析過濾器在稀酸凈化固液分離中的應(yīng)用

      發(fā)布時間: 2021-07-06 09:00:00  |   次瀏覽

                                                         幫助您解析過濾器在稀酸凈化固液分離中的應(yīng)用

       


      過濾器在稀酸凈化固液分離中的應(yīng)用
       介紹了CNⅡ 一3300型過濾器工作原理、結(jié)構(gòu)、J二藝流程和試用情況。針對有色冶煉煙氣制酸凈化中的含塵廢酸,采用CN過濾器替代傳統(tǒng)的沉降槽進行固液分離,效果好,運行成本低,上清液循環(huán)使用,減少_r環(huán)境污染:
      [關(guān)鍵詞] 過濾器;凈化稀酸;廢酸;固液分離
      0 前言
      金昌冶煉廠現(xiàn)有3個系列的制酸裝置用來處理奧式麥特爐和轉(zhuǎn)爐的銅冶煉煙氣生產(chǎn)硫酸,年產(chǎn)98%H2SO4能力為42萬t。其中,I系列制酸裝置凈化工序采用絕熱蒸發(fā)、煙氣直接冷卻稀酸洗滌工藝,主要設(shè)備有空塔、高效洗滌器、填料塔、板式換熱器、一級電除霧器;1I系列制酸裝置凈化工序采用絕熱蒸發(fā)、煙氣間接移熱稀酸洗滌工藝,主要設(shè)備有空塔、填料塔、間冷器、一級電除霧器;Ⅲ系列制酸裝置凈化工序采用動力波絕熱冷卻、稀酸洗滌工藝,主要設(shè)備有一級動力波洗滌器、氣體冷卻組合塔、兩級電除霧器。設(shè)計采用酸濃為5% ~15% 的稀酸凈化,目的是降低煙氣溫度,除去煙氣中塵、酸霧及有害物質(zhì)(As、F等),凈化后的稀酸由于受污染,一部分(簡稱廢酸)要移出處理,大部分返回使用。
      由于受煙氣條件、凈化流程和設(shè)備的限制,3個系列每天要移出廢酸近3 000 m0來處理,以除去凈化后的稀酸中的固體雜質(zhì)。使用傳統(tǒng)的沉降槽進行固液分離時,由于沉降面積小,液體在槽內(nèi)停留時間短,極大部分固體顆粒在沉下之前就被上清液帶入循環(huán)槽內(nèi),結(jié)果一方面造成沉降槽底流(污酸)含渣量低(1~2 g/I ),壓濾機壓不出渣子;另一方面,懸浮顆粒物隨煙氣后移,從循環(huán)槽、電除霧器排出,造成環(huán)境污染,空塔的噴頭經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,影響r上E常生產(chǎn)。
      鑒十凈化稀酸洗滌的情況,金昌冶煉廠決定試用過濾器(1臺)替代沉降槽處理T系列凈化工序空塔出來的廢酸。
      1 CN過濾器
      1.1 工作原理及其結(jié)構(gòu)
      CN過濾器采用斜板絮凝沉淀、高分子粒子層吸附過濾技術(shù),將廢酸中懸浮物截留下來,實現(xiàn)固液分離。其工作原理是:① 與絮凝劑混合后的廢酸在過濾器內(nèi)由下而上經(jīng)斜板沉降,其中極大部分懸浮物沉積到污泥斗中定期排出;②較細的顆粒隨液體上浮進入上部的高分子粒子吸附層而被截留下來,清液自然通過,并從溢流口流出;③ 并采用壓縮空氣進行反洗,反沖洗時,先將過濾器內(nèi)部的氣腔充滿宅氣,爾后突然放空氣體,使過濾器內(nèi)部處于負壓狀態(tài),上部清液急速向下沖入過濾介質(zhì)層,清洗表面的沉積物,避免過濾器堵塞和結(jié)垢,以保證長期的過濾效果。設(shè)備為整體玻璃鋼結(jié)構(gòu),其示意圖幾尢圖1、2、3.

      1.2 主要設(shè)備及儀器
      過濾器:牽3 300 mm X 4 500 mm,1臺(過濾介質(zhì)容量:4 m x 0.5 m);
      絮凝劑配制槽:串1 200 mm×1 700 mm (自行設(shè)計自動控制液位的氣體攪拌配制槽),2臺;
      氣液分離器:+500 mm X 1 500 mm,1臺;
      PAM 流量儀:400 I /h,1只。
      2 應(yīng)用情況
      2.1 工藝流程
      從空塔出來的凈化稀酸經(jīng)玻璃鋼管流入循環(huán)槽。在這一過程中,用一支管將部分稀酸引出使其自流進入氣液分離器內(nèi)脫除其中的氣體,并在之前添加絮凝劑以便進行混合絮凝,隨后混合液進入過濾器內(nèi)由下而上進行沉降、過濾;分離的上清液(稀酸)大部分自流到稀酸循環(huán)槽循環(huán)使用,小部分至脫鉛濾液槽作為污酸處理,過濾器底流定期排出,經(jīng)壓濾機脫水制得鉛渣,工藝流程如圖4。
      2.2 應(yīng)用效果
      過濾器及其配套裝置于2005年10月13日投料試生產(chǎn),運行一直穩(wěn)定,濾帽未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,排出的上清液清轍透明,大部分返回循環(huán)槽使用,減少了污酸排放量,排出的底流(污酸)渣含量平均達到1%~2%,保證了污酸處理系統(tǒng)鉛壓濾機正常運行,I系列凈化空塔堵塞現(xiàn)象明顯減少。運行、設(shè)計各項指標對比見表1。

      3 運行中存在的問題及解決辦法
      (1)原設(shè)計絮凝劑溶液濃度為0.1%,溶液添加量通過浮子流量計來控制,結(jié)果造成添加系統(tǒng)管路堵塞,后來通過一段時間的摸索,在不影響分離效果的情況下,將溶液濃度調(diào)至0.05% ~0.07%,解決了管路堵塞問題。
      (2)關(guān)于過濾器,金昌冶煉廠與設(shè)備廠家起初達成的是試用協(xié)議,因而在設(shè)計時未對過濾器排污措施作充分考慮,目前采用人工排污,對分離效果會造成一定的影響。建議盡快完善污泥排放監(jiān)控措施,做到自動排污。
      (3)對于分離后的上清液(稀酸),目前約有1/10進入脫鉛濾液槽作為污酸處理;其余返回循環(huán)槽作為稀酸回用,但究竟按多少比例分配,不僅取決于凈化稀酸中的渣含量,而且還取決于凈化稀酸中的砷、氟含量,這有待于進一步實踐和摸索。
      (4)由于硫酸3個系列每天有大量的廢酸要處理,僅1臺過濾器處理不完,其效能也不能完全體現(xiàn)出來,至少還要1臺才能把廢酸完全處理掉。
      4 結(jié)束語
      通過試用,過濾器具有耐腐蝕,性能穩(wěn)定,維修量小,成本低,過濾分離效果好,節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點,值得同行們借鑒。

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      (徐經(jīng)理)
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      (徐經(jīng)理)
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